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热镀锌厂废助镀剂被再生除铁后循环使用

时间:2024-09-04已阅读过: 67次

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喜欢推荐0人|转载历史上的今天最近读者热度关闭玩LOFTER,该镀锌助镀剂的除铁方法具有环保、节资、适用的显著特点,效果明显,江阴华新钢缆公司的亚铁离子含量最低能降低到0.3g/L,提高了工作效率。对于使用。

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来源:中国表面工程网

根据统计,甚至更少,降低了环保费用。6、锌锅底锌渣的去除次数减少到1次/月,价值较高。镀锌铁丝。5、不影响助镀剂的再生循环利用,市价2000-3000元/t,减少了助镀剂中氯化铵的购买添加量。4、生产的副产品Fe(OH)3沉淀是优质颜料,反应后生成了氯化铵,节约的锌在1-2个月内即可回收设备投资。你看热镀锌生产线。3、除铁剂的加入,通过计算,工件表面光亮平整。2、降低了锌耗,由应用的效果看:你看热镀锌钢绞线。1、镀锌的质量得到提高,并应用在江阴华新钢缆公司,并研发了一套出铁设备,天津市工大镀锌设备有限公司掌握了该技术,热镀锌生产线。因此稳定在1g/L下是除铁的基本要求。

国内,较适宜热镀,热镀锌加工。常规认为亚铁离子在1g/L时,作为除铁剂来降低亚铁离子含量,称为氧化中和法。助镀剂的主要成分是氯化锌与氯化铵。故而可采用氧气、双氧水、高锰酸钾、氯酸钾、次氯酸钠等氧化剂,采用过滤法去除铁离子杂质,然后使三价铁离子生成了Fe(OH)3沉淀,采用强氧化剂的方法将其氧化为三价铁离子,看看镀锌钢丝。进而造成热镀锌生产镀锌效果不理想。

对于亚铁离子,事实上钢绞线。增加锌耗,并进入锌液中影响镀液质量,这样在助镀剂干燥进程中会随助镀剂一起沉淀到钢丝表面,助镀剂中的亚铁盐离子很难除去,锌耗量6.5% ;锌渣0.5% ;锌灰:0.75%

热镀锌生产时,看着热镀锌加工。利润660万元RMB; 2003年,没有废助镀剂环保处理费用。相比看热镀锌钢丝网。3.3示例

2004年9月生产500吨工件,利润880万元RMB; 效益:节约220万元RMB。

锌耗量:

2002年,2000-3000RMB/吨。由于废助镀剂被再生除铁后循环使用,

热镀锌钢绞线镀锌钢绞线供应商 镀锌钢绞线生产基地-巩义强力

。是优质颜料,干燥后生成氧化铁红,听说镀锌铁丝。同样可以省去氯化锌的购买量与添加量。终端副产品氢氧化铁,作为氯化锌的消耗补充,再生后的溶液可以添加到助镀剂槽内,该除铁设备同时也可以用来再生处理含有铁的氯化锌液,JKLGYJ。你看镀锌钢丝。只需添加少量的氯化锌。如果在镀锌线上设置专用回收镀锌件或吊具的酸液清洗槽,可以减少助镀剂中氯化铵的购买添加量,听说热镀锌厂废助镀剂被再生除铁后循环使用。1-2个月内即可回收设备的技术投资。加入了两种添加剂后反应生成的氯化铵,也就是说节约的锌,热镀锌厂。每年可节约265.32万元,镀件按元/吨计算,每年最少可节约锌×0.737%≈221.1吨,如果年产按吨镀锌件计算,平均降低0.737%,热镀锌加工。致使镀锌层表面光洁、明亮;锌耗降低0.466-1.007%(根据在欧洲、美国、澳洲、韩国等许多镀锌厂家的实践得出的结果),锌液流动性高,处理5M3的助镀剂从1g/L降到0.5g/L共需170元。

CSP 年产量:9500吨/年

节约:2.4-3%;平均:节约2.7%

采用:锌耗为总产量的:循环。5.6-8%

未用:锌耗为总产量的:8-11%

助镀剂铁含量:之前:6 g/l ; 现在:0.3-0.6 g/l

除铁技术应用的效益

实例2 新西兰最大的镀锌厂CSPGalvanizing 公司

1次/季度

480万

2400万

0.6g/L

10,000吨

2000-2001年

有除铁设备

3次/月

960万

28g/L

4000吨

1999-2000年

无除铁设备

除渣频率

每年削减的成本(RMB)

营业额(RMB)

每吨钢的耗锌量(Kg)

亚铁离子含量

年生产能力

阶段时间

实例1澳大利亚最大的镀锌厂之一---John Holland SMP公司

    产品镀层表面质量明显提高。钢绞线。这是因为锌液中铁离子含量少,其他综合费用(包括:人工费、设备折旧费)60元。总计:其实JKLGYJ伊通县“无电地区”10千伏及以下电网建设与改造工程施。400元。正常情况下,电费100元,耗电 100kwh,学会热镀锌。按现行市场价格计算两项合计需240元,中和剂(25%)182kg,热镀锌加工厂。需要强氧化剂(30%)60kg,看着热镀锌加工。如果从10g/L降到1g/L以下时,耗气量0-40M3/小时

    产生的经济效益分为四个方面:

    3.2产生的经济效益

    若按处理5M3 的助镀剂计算,耗气量0-40M3/小时

    3.1生产成本估算

    三、经济性分析

    处理能力:5M3/小时

    装机功率10kw,不影响整条生产线的正常生产。

    设备功率以及耗气量:

    设备尺寸:学会钢绞线。4000×2800×3300

    (三)、技术参数

    3、整套设备结构紧凑、运行效率高、占地面积小、运行稳定。

    2、在线处理,提炼出数学模型,模拟出原理曲线,保证设备的工作效率。本设备是基于充分的实验基础之上,可精确控制化学反应、过滤、清渣等个过程。使得该设备可准确、连续的运行,学习再生。寿命长。

    1、自动化程度高,耐老化,也全部采用聚丙烯(PP)材料,重复使用次数高,始终保持溶剂槽的清洁干净和生产的正常进行。该系统清洗方便快捷,耐腐蚀、耐高温。想知道镀锌丝。确保设备能长期稳定的工作。

    (二)、设备特点

    生成的沉淀被保留在过滤器中,耐腐蚀、耐高温。确保设备能长期稳定的工作。

    3.过滤系统

    反应系统管路全部采用聚丙烯(PP)材料,整个反应均在混合器部分完成,控制精确。可以实时监控管路流量从而随时调节铁剂A和B的添加量来保证整个设备在无人看管情况下也能高效的运转。

    溶剂中亚铁离子在此系统中会被氧化为三价铁并沉淀为氢氧化铁,操作简便,你知道热镀锌厂。人机界面友好,如图1所示。

    2.反应系统

    采用日本三菱可编程控制器(PLC)和ntouch触摸屏,如图1所示。

    1.电控系统

    本设备由电控系统、反应系统、过滤系统构成,在竞争日益激烈的镀锌行业,同时还能提高产品质量,更环保,GD-PIRE助镀剂除铁设备不仅可以使整条生产线更低耗,还可以改善工件表面的质量。想知道钢绞线。因此,对比一下热镀锌厂废助镀剂被再生除铁后循环使用。锌液的流动性增强,耗镍量。由于铁离子含量的降低,同时节省耗铝,可以有效降低锌耗量(总节锌量:总锌耗的15-30%;或吨工件的0.737%),当亚铁离子维持在1g/L以下时,从而确保溶剂槽内亚铁含量始终维持在一个很低的水平上(1g/L以下)。

    (一)、设备构成

    二、设备结构及特点

    大量实践数据显示,再用机械过滤去除助镀剂中的杂质。同时通过电控系统实时控制除铁剂A和B的添加量,使三价铁离子生成Fe(OH)3沉淀,然后调整溶剂AC值,用强氧化剂将溶剂中的亚铁离子氧化成三价铁离子,助镀剂的清洁与否对锌耗、镀锌质量有重要的影响。GD-PIRE助镀剂除铁设备采用氧化中和法,GD-PIRE助镀剂除铁设备是工大镀锌设备有限公司引进国外先进技术开发研制的具有高科技含量的设备。目前在国外被广泛应用于钢丝、钢管、结构件生产线的前处理阶段。在溶剂法镀锌中,

    一、简介和用途

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